用PLC實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)節(jié)和各種控制功能。實(shí)踐證明,該方案穩(wěn)定可*,經(jīng)濟(jì)效果明顯。關(guān)鍵詞:石油氣壓縮機(jī)、PLC、變頻器、PID、A/D 山東濱化集團(tuán)有限公司有2臺石油氣壓縮機(jī),單機(jī)額定功率75kW,一開一備運(yùn)行方式,而在實(shí)際生產(chǎn)中只需大約45kW輸出功率。壓縮機(jī)在低于額定工況下運(yùn)轉(zhuǎn),負(fù)載率較低,而且其風(fēng)壓與流量大小要*手動(dòng)閥調(diào)節(jié),操作困難,也浪費(fèi)大量電能。為此,考慮采用變頻調(diào)速技術(shù)進(jìn)行改造,用PLC實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)節(jié)和各種控制功能。運(yùn)行實(shí)踐證明,該方案穩(wěn)定可*,經(jīng)濟(jì)效果明顯。一 工藝要求(1)正常生產(chǎn)過程中,2臺壓縮機(jī)應(yīng)至少有1臺運(yùn)行,即使在相互切換時(shí),也不允許發(fā)生兩臺機(jī)器全部停止的現(xiàn)象。 (2)保持壓縮機(jī)出口壓力在預(yù)定值上。 (3)能實(shí)現(xiàn)對壓縮機(jī)運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行分析,以實(shí)現(xiàn)預(yù)測性檢修。二 系統(tǒng)控制原理(1)工藝專業(yè)設(shè)定壓縮機(jī)管網(wǎng)正常出口壓力為P1,而現(xiàn)場實(shí)際測定壓力為P2,根據(jù)ΔP(=P2-P1)值大小由PLC內(nèi)PID功能模塊進(jìn)行PID運(yùn)算,控制變頻器來改變電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速,達(dá)到所要求的壓力。當(dāng)ΔP>0時(shí),現(xiàn)場壓力偏高,則提高變頻器輸出頻率,使電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速加快,提高實(shí)際風(fēng)壓;當(dāng)ΔP<0時(shí),現(xiàn)場壓力偏低,則使轉(zhuǎn)速降低,ΔP減小。這樣不斷調(diào)整,使ΔP趨于0,現(xiàn)場實(shí)際壓力在設(shè)定壓力附近波動(dòng),保證壓力穩(wěn)定